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楼主: TDDSD
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准备做一台不准备车木头的木工车

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发表于 2025-5-20 20:08 | 只看该作者
学习。

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 楼主| 发表于 2025-5-21 23:03 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-5-21 23:04 编辑
TDDSD 发表于 2025-5-20 00:26
不想忍塑料滑台转接板了,买了块铝,要打好8个孔觉得难度有点大,还要四个沉孔和切割,没工具了。换一 ...


铝型材的螺母拿来做顶用挺好的,跟平头螺丝互有胜负,标准品就是便宜。早年来过论坛的高手生产过m5,m6的迷你蛤蟆钳,现在咸鱼找不到了,好用也贵。


折腾半天发现软件出的刀路,3d打印机是不直接认,打印机只跑G1。改系统动静大,想了一天还是贯彻初心,打孔切割,沉孔挖个方孔还是可以做到的。打孔用酒精润滑,定向少少喷用这个方便,反正不多,明天再干的用镜头水。
整机到处都是悬臂,主轴固定就用两颗螺丝,一颗6一颗4。位置不够铣刀也是尽量伸长就夹了10mm,3的铣刀,钻出来的孔肉眼可见的椭圆,量一下,3.2x3.6。明天雕沉孔有悬念。
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 楼主| 发表于 2025-5-22 01:30 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-5-22 01:41 编辑
TDDSD 发表于 2025-5-21 23:03
铝型材的螺母拿来做顶用挺好的,跟平头螺丝互有胜负,标准品就是便宜。早年来过论坛的高手生产过m5,m6 ...
设想一个双丝杆的轴,双丝杆要严格同步,防止卡死,搞编码器跟随什么的,做着费劲。

设计一端用步进电机,一端用普通直流电机。步进电机跑1、2牛米做定位,直流电机跑0.2、0.3牛米做跟随,步进定位以后,直流电机堵转,限流也烧不了,堵转一直推,10来20公斤的推力影响也不大。风险就是要调好直流电机的出力,大了不合适,太小了搞不动丝杆在步进加速时候可能会拖后腿。

想想蛮有趣。应该不容易卡死,就算两根丝杆有温度差都没影响。






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 楼主| 发表于 2025-5-23 01:58 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-5-22 01:30
设想一个双丝杆的轴,双丝杆要严格同步,防止卡死,搞编码器跟随什么的,做着费劲。

设计一端用步进电机 ...





忙了一整天搞两块铝板。发现机器震动大是因为有颗螺丝就没上紧,挂主轴靠两颗螺丝。到处都弱看着刚性不强想着也正常,完全没往那方面想。紧上以后,反正干铝比我手工强,孔也圆了。切断面恶心的,除了刚性,还有打印系统没找到循环语句,于是大刀阔斧的吃刀,原计划是2个丝,现在是0.5,25倍。既然还在做东西就该继续买垃圾。再搞搞也许3打印机就能给钢板打孔挖沉孔了,想想就刺激。
看见一根轴承钢,挺眼热的,搞回来估计连切断有困难。

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 楼主| 发表于 2025-5-23 22:33 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-5-23 01:58
忙了一整天搞两块铝板。发现机器震动大是因为有颗螺丝就没上紧,挂主轴靠两颗螺丝。到处都弱看着 ...

钻孔的时候,手头上只有3.4的正经钻头,要攻5的螺丝,正好有像瓷砖钻头那样顶上镶钨钢的,4.2的,扩孔,钻头扩过去容易,退回来难,镶钨钢那点过不来。挺费劲开了高转速用力拔。想想喷点酒精消毒吧,喷了酒精以后,怎么过去怎么回来,再不卡了。不知道是润滑还是降温起作用。攻丝的时候,没有油,没有灵魂。想想焊油也是油,来点,先抹油再攻,中间卡了回退,再进还是卡,退出来抹焊油,再进就很顺。神油。怎么测试一下拿来润滑轴承行不行。
陈年博世手电钻,没一两年原配镍镉就不行了,后来一直是拿四个铁锂正好12v拖线用,经常各种过充过放电池坏,今天感觉不对,电池又坏了。正好手上有18v的电钻电池包,上上看。一股糊味过后一切正常,够力,好用


拼接完成.



夹片铁戳一戳。这铁片不知道是什么,也不知道多硬,挺难磨的,硬度应该有60左右。戳出来点东西,不成形。



买东西加10块钱给的,肯定是车刀,也能下点屑,这刀不锋利,不符合木工车。



铣刀头锋利,不好找刀尖和方向。 也不怎么下肉。


这钢说是crwmn,看起来是比较软的状态。再放大看到刀痕很乱。
主轴座是最弱一环。倾向于用2公斤环氧试试看。用10公斤钢是最后选项。
单手能拎起来。


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 楼主| 发表于 2025-5-24 21:55 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-5-23 22:33
钻孔的时候,手头上只有3.4的正经钻头,要攻5的螺丝,正好有像瓷砖钻头那样顶上镶钨钢的,4.2的,扩孔, ...



继续跨界,雕钢的3d打印机,吃刀0.1,声音正常,柔和。给它加强也不难,加了重量以后,回归本性的时候运动件太重了不好跑了。
电脑风扇乱响到刺耳,之前风扇加过克虏伯油脂的,估计流动性不够,于是加了点焊锡神膏,声音马上下来,又跨界成功。
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 楼主| 发表于 2025-5-26 21:04 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-5-24 21:55
继续跨界,雕钢的3d打印机,吃刀0.1,声音正常,柔和。给它加强也不难,加了重量以后,回归本性的时 ...


想把电机轮子拔下来,自己做个小拉马。想法简单,把螺丝头磨掉一点,结果没成功。明天雕一下。





跨界化身小磨,太难磨了。印象中的磨刀轻手轻脚,半夜都没声音,水磨功夫到了就成型了。而实际是,磨得不快,声音还巨大,不比雕铣小。这还是带旋转的,要是只是直线往复磨刀,会不会慢到家。以后解决粉尘的问题,用旋转砂轮磨。

琢磨怎么给木工小车装个中心架。
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 楼主| 发表于 2025-5-29 19:09 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-5-26 21:04
想把电机轮子拔下来,自己做个小拉马。想法简单,把螺丝头磨掉一点,结果没成功。明天雕一下。


有两天不舒服没怎么搞,世事无常,抓紧时间折腾才是正道。
加了一根轨。虽然也是悬臂,虽然转接板是铝的很弱,加一点总强一点。按计算,y轴刚性应该应该提升了一两倍,小鸡打表费劲就没单独测y轴。原来推一下表跑0.2,现在稍微少了些,就当提升了10%。原来4mm小刀干螺丝头,吃刀0.1声音也平稳,就是刀要离开工件的时候会共振,现在怀疑责任37开,3分是刚性,7分是刀不垂直。
3d打印机系统当小雕用,一个严重问题是急停反应慢,它要跑完几句g代码才停,急停每次都是直接关电。所以准备用mach3板。
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发表于 2025-5-29 19:47 | 只看该作者
学习。
70
 楼主| 发表于 2025-6-1 02:40 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-1 03:00 编辑

mach3掉坑了。

以前用过,但是没用过原点功能。断刀换刀就要重新对刀从来不准,磕磕碰碰的用。

用了3d打印的原点功能,那重复定位是真好,用便宜的微动开关,没撞机基本一丝。

十丝都能用。

买了个便宜的usb mach3,挑机器。在一台笔记本上跑多死机,换一台就稳定。而且不认usb hub,只能机器原生usb口用。

再一个,原点功能在3d打印机是G28,mach3敲g28没预期反应。各种检查折腾几个钟头,发现按原点按钮好像有作用。有人提到.66版本有问题,我的就是。还有说国产的mach3板有功能问题。玩具够用。solidcam生成的g代码还得删G28.

差点想用限位来硬改原点功能。
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 楼主| 发表于 2025-6-1 17:54 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-1 17:59 编辑
TDDSD 发表于 2025-6-1 02:40
mach3掉坑了。

以前用过,但是没用过原点功能。断刀换刀就要重新对刀从来不准,磕磕碰碰的用。

把usb mach3板子放离步进驱动远一点好像稳定点。回头把它包起来。
还得买一个装木工车上,换个飞雕卡试试,便宜。反正也就会用 g1 , 连g2都不熟悉。


mach3回原点慢吞吞的,不像打印机系统的两次找原点的干净果断,时间上差10年。
72
发表于 2025-6-1 19:17 | 只看该作者
学习。
73
 楼主| 发表于 2025-6-3 20:42 | 只看该作者





跌跌撞撞的一次性拉马。螺丝已经拧滑丝了。下次多下点料,把对中再搞好一点。拉爪厚一毫米多点的小拉马还不太好找。拉出来发现傻了,轴是4.6的,没法直接用。

发现这个未完工的20公斤小鸡比以前40公斤的小鸡,挖坑的侧面波浪纹小很多。刚性测的也是差一些的,有点奇怪。搞螺丝头,F200, 一层0.07慢慢磨。要快就就要刚性,专业主轴,刀具,刀库,编程优化,冷却,哪个题目都是大山,业余爬太累,走一点算一点。


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 楼主| 发表于 2025-6-8 02:37 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-6-3 20:42
跌跌撞撞的一次性拉马。螺丝已经拧滑丝了。下次多下点料,把对中再搞好一点。拉爪厚一毫米多点的 ...



被这卡苦了半天。问客服要资料,就给了说明书,说明书说即插即用,心想那么高级,说明书说插上就会变绿灯,因为我是虚拟机用,一直没看到绿灯就怀疑自己,甚至装了个xp也不行。准备想砸了,蒙一下找驱动看看,看起来他们家的网站只有说明书,按名字搜发现了一个很像的dll,放plugin里,原来闪烁的红灯变常亮。pcb写着16年,陈年老货技术支持就这样了。脉冲跑起来了,限位信号出不来,现在就是怀疑供电用了dc模块,突然来电电压不稳烧坏了?模块也不太靠谱,调了14v电压,过几个钟头发现变13v。明天调高点看看。这卡各种端口说明乱。还看到说设port 3,pin 1的。



这小步进驱动也难用。上电就转,后来发现脉冲接到5v也转,悬空就不转了。再后来怎么搞都不转了。换一个库存的驱动,好了。驱动还是需要点库存才踏实。画红圈是土法限位,胶水固定的,以前刚学的时候觉得用胶水矮小下,土,现在觉得能跑,凑合也很好。




小车定位在小吃刀,于是想找点合适的钨钢,要够硬够耐磨,猜想特细的钨钢钻材料应该不错,买来试试,看看那一毫米的尖够不够用。没拿稳掉地上了,大多数情况掉地上就是特细的部份断掉,结果如图,1毫米粗的地方也裂了,这性能到底是好还是不好。

如果要一刀一个丝,刀就要锋利,锋利就不容易保持,比如说,能不能保持100米,完全没谱。这个疑问好几年了,很快就可以测试了。
75
 楼主| 发表于 2025-6-8 10:25 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-6-8 02:37
被这卡苦了半天。问客服要资料,就给了说明书,说明书说即插即用,心想那么高级,说明书说插上就会变 ...

试了一下, port 3, pin 4,限位跑起来了。
76
 楼主| 发表于 2025-6-10 01:40 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-6-8 10:25
试了一下, port 3, pin 4,限位跑起来了。



继续改进转接板,打孔攻丝,做成洞洞板。以后原则就是,边上一圈能打尽打。有丝孔好扩展。



丝孔扩展塑料膜外挂,防尘。别人车出来的是丝,小刀车出来的是屑。



就车了红圈的一点点,卡盘松了把刀撞费了。光洁度比以前好点,比出厂的还远不如。破光洁度,随便卡一下,最大最小差3,4个丝,这真圆度,轴承还是给力的。改进小计划是做铝轴心,
还有磨刀。用300目金刚石手磨的刀不满意。得挂机器上用数控来磨,慢慢磨喷水应该没有灰不伤丝杆和滚珠。

这小钻头的钨钢表现好,直径0.2毫米,悬长1,2毫米的时候能撬起2,300克的夹头。按这么算,直径1毫米的话同样条件能撬起3,40公斤,有意思。
用了钨钢钻以后高速钢钻很少用,今天拿破头的钨钢钻钻45钢,3.3mm的钻头不敢特别用力怕歪断,进度慢,刚好买了2mm定心钻,不费力就进去了,得到的经验是钻头要多买多磨。
如果是用小钻头材质的钨钢,想搞断也要用比较大的力。
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 楼主| 发表于 2025-6-10 01:57 | 只看该作者
猜想丝和屑的边界就是车床的极限,丝越细床越牛,理想的车床应该能车出1个原子的长丝
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发表于 2025-6-11 09:14 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-6-10 01:57
猜想丝和屑的边界就是车床的极限,丝越细床越牛,理想的车床应该能车出1个原子的长丝

朋友,精神可嘉,方法不可取。黄鱼上小车床1000多能搞一个,钻铣2500多点,回来了你在那上面折腾,比你现在有效果得多
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 楼主| 发表于 2025-6-11 10:38 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2025-6-11 09:14
朋友,精神可嘉,方法不可取。黄鱼上小车床1000多能搞一个,钻铣2500多点,回来了你在那上面折腾,比你现 ...

谢谢提醒。乐趣是折腾,折腾才能进步。买回来不用折腾了就不知道想做什么了。现在努力的方向是,进刀一个丝,能车出丝来,这就不好找了。黄鱼去找了一下2500的钻铣,很多是圆立柱,钻夹头,硬轨。也许挺好用,不过还是自己折腾的就算不好用也有感情。
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 楼主| 发表于 2025-6-11 12:00 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2025-6-11 12:13 编辑



数控上了就再自宫一下卡盘接盘,不顺利,镶嵌的螺丝冲击力挺大的。另外木工卡盘就是木工卡盘,肉眼可见卡爪成喇叭状,前端接触工件的地方都透光。成长期,以后都做好了再自宫或者做卡爪。
问题又来了,往后作金属的卡盘接盘的时候,在没有动力刀头的情况下,几个孔该怎么打好。显然只能画线打。惦记上动力刀头。





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